操作工在一旁看着,心里稍微松了点:“只要能修好就行,这台钻床今天还有不少活要干呢。”
“放心,换个泵很快,装上就能用。”李伟说。
没十分钟,张磊就把新的液压泵送了过来,还带了一小桶新的液压油。
“赶紧装,争取早点弄好。”李伟接过液压泵,先把新泵的接口处擦干净,又在连接的部位涂了点密封胶,防止漏油。
陈阳则帮忙扶着液压泵,对准安装的位置,李伟慢慢把螺丝拧上,先轻轻拧上,对准位置后,再对角慢慢拧紧,确保液压泵安装平整,和电机的轴同心。
装完液压泵,接下来就是接油管。俩人把拆下来的油管一根根接回去,每接一个接头,都用扳手拧紧,防止漏油。接的时候要注意,进油管和出油管不能接反,接反了液压泵就吸不上油,还容易烧泵。
“仔细点,别接反了,”李伟一边接一边提醒,“这个是进油管,接液压泵的进油口,那个是出油管,接出油口,别弄混了。”
陈阳在一旁看着,确认每根油管都接对了位置,接头也都拧紧了。
所有油管都接好后,李伟打开液压站的加油口,加了点新的液压油,补充一下拆管时漏掉的油,然后把油标盖好。
“好了,试试吧,先按上升,慢慢点,别一下子按到底。”李伟对操作工说。
操作工点点头,按下上升按钮,电机转了起来,这次液压站里传来了正常的液压油流动的声音,没有了之前的“嘶嘶”声。众人盯着摇臂,只见摇臂慢慢往上抬了一点,动作很平稳。
“成了!油压上来了!”操作工喊了一声。
“再按下降,试试落下去。”李伟说。
操作工按下下降按钮,摇臂缓缓往下落,稳稳地回到了原来的位置,升降都很顺畅,没有卡顿,也没有异响。
“再反复试几次,看看有没有漏油的地方。”
操作工又反复按了几次上升和下降,摇臂的动作都很正常,李伟则蹲在液压站旁,仔细检查每个接头和管路,没有发现漏油的情况,液压站的压力也很稳定。
“没问题了,修好了。”李伟站起身,擦了擦手上的油污。
“太好了!谢谢你们,这下能继续干活了。”操作工脸上露出了笑容,立马走到机床旁,开始调整摇臂的位置,准备装夹工件。
俩人收拾好工具,刚要走,西边车间的对讲机又响了,是刘波喊的,说一台车床的卡盘夹不紧工件,让他们过去看看。
“走,西边车间。”李伟拿起工具包,和陈阳往西边走。
到了西边车间,王师傅和刘波已经在那了,车床的操作工正站在旁边,见他们过来,说:“王师傅,这卡盘夹工件,拧到最紧了,还是夹不牢,车的时候工件会晃,精度也跟不上。”
王师傅让操作工夹上一个工件,试了试,果然,卡盘看着夹紧了,但是用手一掰,工件还能轻微晃动,车的时候肯定会出问题。
“卡盘的爪松了,要么是卡爪磨损了,要么是卡盘内部的丝套有问题,拆开看看。”王师傅说。
李伟和陈阳赶紧拿出工具,先把卡盘从车床主轴上拆下来。卡盘挺沉,俩人一起使劲,才把卡盘卸下来,放在一旁的平台上。
拆开卡盘的后盖,里面的丝套和卡爪的丝杆露了出来。王师傅用手转了转丝杆,发现丝杆和丝套之间的间隙很大,转起来有旷量。
“你看,丝套磨损了,丝杆的牙也磨平了,”王师傅指着内部的部件说,“间隙太大,所以卡爪夹不紧工件,就算拧到最紧,也有旷量,工件会晃。”
李伟凑过去看,果然,丝套的内牙磨损得很厉害,和丝杆配合的时候,有明显的间隙。卡爪的端部也磨出了凹槽,夹工件的时候接触面积变小,也会影响夹持的力度。
“那得换丝套和卡爪?”陈阳问。
“嗯,丝套磨损太严重了,必须换,卡爪也磨坏了,一起换,”王师傅说,“张磊,你再回库房一趟,领一套同型号的卡盘丝套和卡爪过来。”
张磊刚把液压泵送过来,还没走,立马应了一声,转身往库房跑。
这边,几人开始清理卡盘的内部,把里面的油污、铁屑都擦干净,尤其是丝套和丝杆的部位,擦得干干净净,方便后续安装新的部件。
陈阳拿着抹布,一点点擦着卡盘内部的缝隙,李伟则检查卡盘的本体,看看有没有裂纹或者变形,确认没问题后,才放下心来。
没一会儿,张磊就把新的丝套和卡爪送了过来。
“赶紧装,装完试一下。”王师傅说。
几人分工,王师傅负责装丝套,李伟和陈阳负责装卡爪。丝套的安装要注意方向,不能装反,装上去后,还要调整间隙,确保丝杆转起来顺畅,没有卡顿。
王师傅把新的丝套装进卡盘里,用螺丝固定好,然后转了转丝杆,试了试间隙,刚好合适,转起来很顺滑。
接下来装卡爪,新的卡爪要按顺序装,一号爪、二号爪、三号爪,对应卡盘上的位置,不能装错。李伟把卡爪一个个装上去,拧上丝杆,然后慢慢转动卡盘的扳手,让卡爪同时往里收,确保三个卡爪的位置一致。
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