三人收拾好工具,刚走出东边车间,就看到陈阳从南边车间跑了过来,手里拿着对讲机,一脸着急:“王师傅,南边车间的钻床出问题了,主轴往下进给的时候,忽快忽慢,还时不时地往下坠,钻出来的孔深浅不一,没法干活。”
“钻床?走,去看看。”王师傅心里一紧,钻床主轴进给不稳,不仅影响加工精度,还容易断钻头,出安全事故。
几人加快脚步,往南边车间赶,一路上,陈阳不停说着情况:“是台摇臂钻床,操作工说进给的时候,手轮转着费劲,有时候转一下,主轴猛地往下坠一点,有时候又不动,钻出来的孔,有的深有的浅,差了好几毫米。”
到了南边车间,那台摇臂钻床旁,操作工正愁眉苦脸地站着,看到他们过来,赶紧说:“王师傅,你们可来了,这台钻床太邪门了,进给根本控制不住,再这样下去,钻头都要断完了。”
王师傅走到钻床旁,让操作工演示一下,操作工摇动手轮,主轴开始往下进给,果然,手轮转起来很不顺畅,有时候转半圈,主轴一点没动,有时候稍微一用力,主轴就猛地往下坠了一点,动静还不小。
“停机,别摇了。”王师傅喊了一声,仔细观察着主轴的进给机构,“进给机构出问题了,大概率是丝杠或者螺母磨损了,要么是进给的刹车片松了,还有可能是平衡弹簧出了故障。”
摇臂钻床的主轴进给,靠的是丝杠螺母传动,还有刹车片控制速度,平衡弹簧则用来平衡主轴的重量,防止主轴下坠。这几个部件有一个出问题,都会导致进给不稳。
“李伟,你检查一下丝杠和螺母,看看有没有磨损或者卡滞。”王师傅吩咐道,“刘波,你去看平衡弹簧,看看是不是弹簧松了或者断了。我来检查刹车片。”
三人立刻分头行动,李伟蹲下身,仔细检查主轴下方的丝杠和螺母,用手转了转丝杠,感觉丝杠转动起来有卡顿,还能听到轻微的异响。刘波则爬到钻床的摇臂上,检查平衡弹簧的情况,平衡弹簧在摇臂的内部,需要打开护罩才能看到。
王师傅则打开进给机构的护罩,检查刹车片,刹车片的间隙可以通过螺丝调整,间隙太大,就会刹不住车,导致主轴下坠。
没一会儿,刘波就喊了起来:“王师傅,平衡弹簧有问题,弹簧的拉力不够,好像是松了,还有几根弹簧的钩子有点变形。”
紧接着,李伟也说道:“王师傅,丝杠和螺母之间有磨损,还有铁屑卡在里面,转动起来不顺畅,有卡顿。”
王师傅也检查完了刹车片:“刹车片的间隙太大了,而且刹车片有点磨损,刹不住,这就是主轴下坠的主要原因。”
“三个问题都有,难怪进给这么不稳。”王师傅皱了皱眉,“先调整刹车片的间隙,再清理丝杠螺母的铁屑,最后调整平衡弹簧的拉力,一步一步来。”
几人立刻动手,王师傅先调整刹车片,用扳手慢慢拧动调节螺丝,把刹车片的间隙调小,边调边试,直到手轮转起来有轻微的阻力,又不会太紧。
李伟则用毛刷和抹布,清理丝杠和螺母之间的铁屑和油污,一点点把卡在里面的杂质扫出来,又给丝杠加了润滑油,确保转动顺畅。
刘波则在摇臂上,调整平衡弹簧的拉力,把松了的弹簧拉紧,又把变形的钩子掰正,确保弹簧的拉力能平衡主轴的重量,防止下坠。
这些活都需要细心,尤其是调整平衡弹簧和刹车片,力度要恰到好处,调太紧了,手轮转不动,调太松了,还是会出现下坠的情况。
几人忙活了十几分钟,终于把所有的问题都处理好了。王师傅先手动摇了摇手轮,主轴进给顺畅,没有卡顿,也没有下坠的情况,力度刚好合适。
“开机试试,钻个孔看看精度。”王师傅说。
操作工找了一块料,装夹在工作台上,换上钻头,启动钻床,慢慢摇动手轮,主轴匀速往下进给,钻了一个孔,钻完之后,用卡尺量了量,深度刚好,没有偏差。
又连续钻了几个孔,每个孔的深浅都一致,进给也很平稳,忽快忽慢和下坠的情况彻底消失了。
“修好了!太完美了!”操作工高兴地喊了一声,又试了几次,确认一切正常,才放心地开始干活。
此时,车间里的机器声已经此起彼伏,各个岗位的操作工都在忙碌着,维修组的几人,刚歇了口气,对讲机又响了,这次是西边车间,说有一台磨床的砂轮转起来有异响,声音很大,让他们过去看看。
王师傅看了看表,已经快到中午了,他擦了擦额头的汗,说:“走,西边车间,看完这台,差不多就到饭点了。”
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