空压机是整个车间的动力源,压力上不去,所有气动的夹具、阀门、设备都没法用,耽误的可不是一台机器的活,整个车间的生产都可能受影响。
三人一路小跑,往空压机房赶,空压机房在车间的西北角,离主车间有点距离。刚走到门口,就听到里面传来空压机“哐当”一声,然后就停了,接着又启动,没几秒钟又停,反复循环,还伴随着异常的声响。
推开门进去,里面的温度比车间里高不少,两台空压机,一台在运转,一台停着,运转的这台就是出问题的,机身还在轻微震动,压力表的指针停在0.4MPa,再也上不去了,离规定的0.8MPa差了一大截。
“王师傅,你看,压力上不去,到0.4就停机,过几秒又启动,一直这样循环。”车间主任指着压力表说道,“现在车间里的气动设备都没压力,夹不紧工件,没法干活了。”
王师傅走到空压机旁,先让车间主任把机器停了,伸手摸了摸空压机的机身,温度很高,又摸了摸储气罐,温度也不低。
“什么时候开始出问题的?”王师傅问。
“就刚才,午饭前还好好的,刚上班没多久,就有人喊压力不够,我过来一看,就这样了。”车间主任答道。
李伟绕着空压机转了一圈,检查了一下进气口,又看了看排气口,说:“压力上不去,大概率是滤芯堵了,或者是卸荷阀出了问题,也有可能是气缸磨损,还有就是储气罐的排污阀没关紧。”
“先查简单的,一步步来。”王师傅说,“先看排污阀,再看滤芯,最后查卸荷阀。”
刘波先走到储气罐旁,看了看底部的排污阀,阀门是关紧的,没有漏气,又用手摸了摸,也没有漏气的痕迹。
“排污阀没事,没漏气。”刘波说。
王师傅点了点头,又走到空压机的进气口,拆下进气滤芯的外壳,把滤芯取了出来。滤芯上沾满了灰尘和油污,堵得严严实实,几乎看不到缝隙,用手一拍,掉下来不少灰。
“滤芯堵死了,这是一个原因。”王师傅说,“进气不够,压力肯定上不去,先换个新的滤芯。”
车间主任赶紧去旁边的备品间,拿了一个新的进气滤芯过来。李伟接过滤芯,装到进气口上,拧紧外壳,确保密封严实。
“再看看卸荷阀。”王师傅说。
卸荷阀在空压机的顶部,是控制进气和排气的关键部件,要是卸荷阀卡住或者漏气,压力也上不去。李伟搬来一个小凳子,站上去,拆下卸荷阀的盖子,检查里面的阀芯和弹簧。
果然,阀芯上沾了不少油污和杂质,导致阀芯卡住,不能完全闭合,还有弹簧也有点松了,弹力不够。
“卸荷阀卡住了,弹簧也不行了。”李伟说着,用抹布把阀芯擦干净,又调整了一下弹簧的位置,把弹簧拧紧了一些,确保阀芯能灵活移动,闭合严实。
弄好卸荷阀,装上盖子,王师傅又检查了一下空压机的皮带,皮带的松紧度刚好,没有打滑,又看了看电机,也没有异常。
“好了,开机试试,看看压力能不能上去。”王师傅说。
车间主任按下启动按钮,空压机开始运转,这次的声音比之前正常多了,没有了哐当的异响,机身的震动也小了。几人盯着压力表,指针慢慢往上走,0.5MPa,0.6MPa,0.7MPa,最后稳稳地停在了0.8MPa,不再跳动,也没有停机。
“上去了!压力上去了!”车间主任高兴地喊道。
空压机运转了几分钟,压力一直稳定在0.8MPa,没有下降,也没有反复启停,一切正常。
王师傅伸手摸了摸机身,温度慢慢降了下来,又听了听运转的声音,均匀平稳,没有异响。
“再运转十分钟,看看压力稳不稳,有没有漏气的地方。”
几人在空压机房里等了十分钟,压力表的指针始终稳稳地停在0.8MPa,机身运转正常,没有任何异常。车间里的操作工也传来消息,说气动设备都有压力了,能正常使用了。
“没问题了,就是滤芯堵了,卸荷阀卡住了。”王师傅说,“以后定期清理滤芯,半个月换一次,别等堵死了再换,还有卸荷阀,也要定期检查,清理油污。”
“好嘞,我记住了,以后肯定按时检查。”车间主任连连点头。
三人收拾好工具,走出空压机房,刚到门口,就看到陈阳跑了过来,手里拿着对讲机,着急地说:“王师傅,南边车间的钻床又出问题了,不是刚换卡头的那台,是另一台摇臂钻,主轴下不去,摇动手轮也没反应,还咯噔响。”
“行,知道了,这就过去。”王师傅揉了揉太阳穴,转身往南边车间走。
从早上到现在,就没歇过,磨床、钻床、车床、铣床,现在又是空压机,刚修好一个,又来一个,几人的脚步都有点沉,但也没办法,设备出了故障,他们就得赶紧去修。
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