接通电电源,启动铣床,手动操作刀库,转位顺畅,没有卡滞,换刀精准,操作工调用程序试加工,刀库自动换刀,铣刀精准落到工件上,加工顺利,没有一点停顿。操作工说:“好了,刀库正常了,能继续干活了。”
中午吃完饭,歇了半个小时,三人按惯例开始下午的巡检,先查了早上修的摇臂钻、焊机和液压叉车,都运转正常,再挨个查各个车间的设备,走到北边车间,发现普通车床的尾座套筒伸不出来,摇动手柄,空转没有阻力,套筒纹丝不动。
王师傅蹲下身,拆开尾座的端盖,里面的丝杆和丝母啮合处卡了不少铁屑,还有润滑脂干了,粘成了块。李伟用毛刷清干净铁屑,王师傅给丝杆和丝母抹上润滑脂,转动丝杆,灵活顺畅,再把套筒推出来,来回伸缩几次,都正常,拧紧端盖,试了试尾座锁紧,锁得牢牢的。
巡检到钣金车间,发现折边机的定位挡板歪了,折出来的铁板角度不一致,有的九十度,有的八十几度,操作工正用尺子量,调不准。王师傅用水平仪靠在定位挡板上,松开固定螺丝,慢慢调正,直到水平仪的气泡居中,再拧紧螺丝,用角尺量了量,角度精准,操作工折了一块铁板,角度刚好九十度,连续折了几块,都一致。
下午四点多,巡检结束,所有设备都没问题,三人回到维修间,开始收拾工具,把早上用过的套筒、百分表、黄油枪都擦干净,分门别类放回工具柜,再把维修记录记上,摇臂钻换推力轴承、焊机调送丝轮清导丝管、液压叉车修升降杆、数控铣床调刀库定位销,一笔一笔写得清清楚楚,不落一点。
收拾完,三人靠在工具柜旁歇着,手上的油污洗了好几遍,指甲缝里还有点黑,胳膊和腰有点酸,腿也走得发胀,但听着车间里轰隆隆的机器声,都是正常运转的动静,没有一点异响,心里就踏实。
下班铃声响了,车间里的机器慢慢停了下来,操作工们开始打扫卫生,收拾工件和工具,三人锁好维修间的门,和大伙一起往厂区门口走。夕阳把厂区的水泥路照得暖烘烘的,几人的影子拉得长长的,路上能听到操作工们聊着今天的活,说哪台设备修完后特别顺,干起活来一点不费劲。
王师傅走在中间,李伟和刘波跟在两旁,刘波说:“明天一早先巡检数控铣床的刀库,再看看液压叉车的液压油,怕进了脏东西。”王师傅点点头:“嗯,再把摇臂钻的主轴再检查一遍,别再出间隙。”
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