俩人小心翼翼地拧下螺丝,拔下定位销,慢慢把端盖拆下来,放在一旁的木板上,防止碰伤。
端盖拆开,主轴的内部结构露了出来,里面有轴承、锁紧螺母、隔套等部件。王师傅拿过手电筒,照着内部仔细看,又用手转了转主轴,转起来果然很沉,还有卡顿,转到某个位置,就会咯噔一下,像是被什么东西卡住了。
“刘波,拿镊子过来,看看里面是不是有铁屑。”
刘波赶紧递过镊子,王师傅用镊子在主轴内部的缝隙里拨了拨,很快夹出了几块细小的铁屑,还有一些油污结块的杂质。
“有铁屑和杂质,卡在轴承和隔套之间了,这就是卡顿的原因。”王师傅说,“不过也不能大意,再看看轴承,有没有磨损。”
李伟凑过去,用手电筒照着轴承仔细检查,轴承的滚道上没有明显的麻点,珠子也很光亮,看起来磨损不严重。他又用手转了转轴承,转起来还算顺滑,没有明显的发涩。
“轴承没事,还好,就是进了铁屑和杂质,卡住了主轴,”李伟说,“把内部清理干净,应该就没问题了。”
“那就好,不用换轴承,省时间。”王师傅松了口气,“赶紧清理,把里面的铁屑和杂质都弄干净,再重新加润滑脂。”
三人开始忙活起来,刘波用镊子把内部的铁屑和杂质一点点夹出来,李伟则用干净的抹布,把主轴内部的油污和残留的杂质擦干净,尤其是轴承和隔套之间的缝隙,擦得干干净净。
王师傅则检查了主轴的锁紧机构,看了看锁紧螺母有没有松动,隔套有没有移位,确认一切正常后,才放心地让他们继续清理。
清理的过程要很仔细,不能留下一点铁屑,不然装回去后,还会卡住主轴,甚至会磨损轴承,影响主轴的精度。
俩人一点点清理,用了十几分钟,才把主轴内部的铁屑和杂质全部清理干净,露出了部件原本的金属光泽。
“拿润滑脂过来,给轴承和主轴加润滑脂。”王师傅说。
刘波赶紧从工具包里拿出润滑脂,李伟用手挖了一点,均匀地涂在轴承的滚道和珠子上,又在主轴的配合部位涂了一层,确保润滑到位。
涂完润滑脂,开始装端盖。李伟把端盖对准主轴的位置,插上定位销,然后慢慢拧上螺丝,螺丝不能一下子拧紧,要对角慢慢拧,边拧边转主轴,确保端盖和主轴同心,转起来没有卡顿。
“转一下,试试。”王师傅说。
李伟用手转了转主轴,这次转起来很顺畅,没有了之前的卡顿感,也听不到咯噔的声音,和正常的主轴一样。
“没问题了,装好了。”李伟说。
王师傅又检查了一遍端盖的安装位置,确认螺丝都拧紧了,定位销也插好了,这才说:“开机试试,先低速,再中速,慢慢调,听听声音,看看有没有卡顿。”
操作工立马开机,主轴慢慢转了起来,低速下,运转很平稳,没有异响,也没有卡顿。操作工慢慢调高转速,中速、高速,主轴的运转始终很顺畅,没有一点问题,之前的咯噔声也彻底消失了。
“太好了,修好了!”操作工脸上露出了笑容,又反复试了几次转速,确认一切正常,“这下能继续干活了,多亏了你们,不然这台精密床子出问题,损失就大了。”
“没事,都是小问题,清理干净就好了,”王师傅说,“以后干活的时候,注意点,别让铁屑掉进主轴里,定期清理一下主轴的防护装置,防止杂质进去。”
“知道了,王师傅,我以后一定注意。”操作工点点头,立马开始准备工件,打算尽快把耽误的活补回来。
三人收拾好工具,刚走出几步,维修组的对讲机又响了,是陈阳喊的,说南边车间有一台铣床的工作台移动不顺畅,左右移动的时候发沉,让他们过去帮忙。
“走,南边车间。”王师傅说着,三人加快脚步,往南边车间赶。
到了南边车间,陈阳正蹲在铣床旁,和操作工说着什么。见他们过来,陈阳赶紧站起来:“王师傅,你们来了,这台铣床的工作台,左右移动特别沉,使劲推才能动,还时不时地卡一下。”
王师傅走到铣床旁,用手推了推工作台,果然,移动起来很沉,一点都不顺畅,推到某个位置,还会卡住,需要用点劲才能推过去。
“应该是工作台的导轨出了问题,要么是缺油,要么是导轨上有铁屑,还有可能是压板调得太紧了。”王师傅说,“先看看导轨的情况。”
李伟拿来手电筒,照着工作台的导轨,仔细看了看,导轨上有不少铁屑和油污,还有一些磨出来的铁沫,导轨的油槽里也没有润滑油,干巴巴的。
“缺油了,还进了铁屑,导轨磨出了痕迹,所以移动起来发沉,还会卡滞。”李伟说。
“先把工作台擦干净,加润滑油,再调整一下压板的间隙,应该就好了。”王师傅说。
几人立马动手,陈阳拿来抹布和毛刷,先把工作台导轨上的铁屑和油污清理干净,尤其是导轨的缝隙里,用毛刷一点点刷出来,再用抹布擦得干干净净。
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